浅谈数控机床常见故障的诊断维修与机床保养 |
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出,检查电磁阀发现阀得电后并没有吸合,确定阀体损坏!更坏电磁阀后正常。 [例2]一台国产六米三数控立车主轴流量压力检测点报警。检查发现该主轴流量检测单元由四个压力流量检测点构成,PLC程序显示其中一个检测点报警,用万用表量各个检测点处均为导通,故判断为该油管通路不畅,疏通油管后报警清除恢复正常。 [例3]一台国产数控十米立车主轴不转。经检查没发现任何报警。该立车进给轴由左右两个刀架子组成,左刀架为数控轴还能继续开动,但右刀架为普通数显轴却动不了,检查PLC程序发现右手持单元选择按钮选择不上,故检查手持单元发现按钮24V电源线断路,由于PLC程序中将手持单元停止与主轴停止是串联在一起的,因此导致主轴启动不了,恢复手持单元24V电源线后一切恢复正常。 [例4]一台国产数控十米立车主轴屏幕数显不动,经检查发现连接主轴编码器和驱动器的线没有损坏断路处,拆下主轴编码器检查发现编码器损坏,更换新的编码器后数显恢复正常。 2.3 进给伺服部分常见故障的检测方法 进给伺服系统不仅是数控机床的一个重要组成部分,也是数控机床区别一般机床的一个特殊部分,它的定位精度高,跟踪指定信号响应快,稳定性好,保证进给伺服系统的正常工作对充分发挥数控机床的作用至关重要。进给伺服系统控制机床移动部件的位移,以直线运动为主。其常见故障主要集中在伺服控制单元的故障、位置反馈部分的故障和伺服电机的故障这几个方面。一般的检测流程为先看其是否有伺服使能信号,即根据PLC程序检查使能条件是否满足。再看屏幕轴数值是否变化,伺服轴是否移动了以及伺服单元上是否有指令电压,从而可以确定是位置反馈的问题或是伺服电机或机械方面的问题。 2.4 进给伺服系统常见故障实例 [例1]一台国产数控200镗床Y轴开动时飞车。初步判断其反馈不正常。经检查发现光栅尺尺头损坏导致全闭环反馈已不起作用,系统已变成半闭环导致飞车。更换光栅尺尺头后Y轴恢复正常。 [例2]一台国产17米数控龙门铣床Y轴伺服系统报警显示Y轴驱动过载。经检查发现机械负载方面没有问题,再进一步检查发现机床漏油流进电机导致电机损坏。更换Y轴伺服电机后伺服系统恢复正常。 [例3]一台国产1680数控卧车Z轴回不了参考点。经检查发现该轴设置为正向回参考点,但回参考点上一页 [1] [2] [3] [4] 下一页 |
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