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浅谈石灰土路基施工中灰剂量衰减对压实度的影响           
浅谈石灰土路基施工中灰剂量衰减对压实度的影响
p;     1.3.1 根据已经确定的最大干密度和最佳含水量选取5%石灰剂量的稳定土,通过无机结合料稳定土的无侧限抗压强度试验方法中的制件方法配制试件,模拟现场施工条件对已配制的试件进行养生,根据不同龄期分别做EDTA消耗量试验,灰剂量衰减试验数据经分析处理后。
        1.3.2 以龄期为横坐标,灰剂量衰减后剩余率为纵坐标,绘制出的灰剂量衰减曲线。

        2 施工质量控制
        2.1 材料控制
        2.1.1 每批石灰进场前,测定其有效氧化钙和氧化镁及未消解残渣含量是否达到Ⅲ级石灰技术要求。
        2.1.2 大批量石灰进场后,堆放成高堆并用篷布覆盖,然后边用边揭盖,防止石灰被风吹雨淋日晒,致使其有效氧化钙和氧化镁的含量损失。
        2.2 现场检测
        2.2.1 为了保证石灰稳定土的掺灰剂量和压实质量,要求用灌砂法检测压实度,对试坑的土样进行灰剂量滴定,根据实测灰剂量并考虑灰剂量衰减,推算实际掺灰量,然后再选用最大干密度,计算其压实度,从而真实地反映出路基稳定土的压实质量。
        2.2.2 以K36+703~K36+800段路基选取一检测断面为例,计算掺灰剂量和压实度。
        本段路基为双向六车道,检测频率为:1个断面/50米/层,每个断面每车道测一点,共六个测点,取四个测点。石灰稳定土龄期为10天,土源:1#取土坑;掺灰剂量5%;压实度标准:≥93%。
        2.2.3 若不考虑灰剂量衰减,检测结果如表5:    
        灰剂量的平均值为3.65,超出了规范规定的石灰用量小于设计灰剂量“-1”的容许误差范围。
        灰剂量和压实度都达不到规范要求。
        2.2.4 通过考虑灰剂量衰减和不考虑灰剂量衰减两组数据的对比,我们可以发现灰剂量衰减对于指导石灰稳定土的施工,保证路基压实度的真实性,具有重要作用,避免合格工程做不合格处理。
        3 心得体会
        3.1 当现场检测路基压实度不合格,而采用灰剂量衰减曲线又不被认可的情况下,可在被检工作面的路基稳定土的试坑中现场取样,通过击实试验确定最大干密度,这样就能客观地反映路基的实际压实度,避免将合格工程作为不合格处理。若这样检测,压实度仍不合格,则要坚决返工处理。 
        3.2 由于灰剂量随时间的增长有所衰减,这就要求我们在石灰稳定土施工中尽可能现拌现用,并及时检测,检测合格后,及时上土,尽量减少石灰衰减。
        3.3 灰剂量衰减曲线要根据不同土质、不同塑性指数、不同的石灰

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