学习《钢铁公司炼铁技术进步》有关情况的汇报 |
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>℃炉 渣r2燃料比/kg/t[si]/%[s] /%al2o3/%mgo/%14640.64-1502-11.451.134:00′557 14650.42-1489---8:00′556 14660.51-148919.4512.641.18--14670.44-1481----- 3月14日 7高炉连续3次变料情况 表5干焦比焦丁比入炉干焦比烧结矿球团矿低r2烧结矿块矿蛇纹石料线焦炭负荷计算碱度入炉品位405kg/t8kg/t413kg/t12.6t2.52t5.88t-50kg1.0m4.271.1754.42397kg/t8kg/t405kg/t12.6t2.52t5.88t-50kg1.0m4.391.1754.42394kg/t8kg/t402kg/t12.6t2.52t5.88t-100kg1.0m4.351.1754.42注:装料制度:jj↓kk↓,矿石批重:21t,布料方式:k40337.53353323 ,j43241238.523623322728月1日 9高炉(850m3)铁水、炉渣情况 表6铁次铁 水物理温度℃炉 渣r2燃料比kg/t[si]/%[s] /%al2o3/%mgo/%25230.360.026149813.489.471.134:00′58225240.580.0211500---8:00′58925250.220.0241518---25260.190.033148514.7211.871.098月1日 9高炉连续4次变料情况 表7干焦比焦丁比入炉干焦比烧结矿球团矿低r2烧结矿块矿白云石料线焦炭负荷计算碱度入炉品位400kg/t33 kg/t433 kg/t14.96t1.32 t2.86 t2.86 t120kg1.3m4.031.1153.92400 kg/t33 kg/t433 kg/t14.52t1.32 t3.3 t2.86 t120 kg1.3m4.031.0953.99404 kg/t33 kg/t437 kg/t14.75 t1.32 t3.08 t2.86 t120 kg1.3m3.981.1053.45404 kg/t33 kg/t437 kg/t14.74 t1.32 t2.64 t3.3 t120 kg1.3m3.981.1054.02注:装料制度:jj↓kk↓,矿石批重:22t,布料方式: k43341339336.53 ,j46344243.52392362332①铁水硅含量从平均0.5025%(7炉)下降到平均0.3375%(9炉),其低硅冶炼确实成绩较大。9高炉硅波动范围在0.19~0.58%,由于其物理热均>1480℃,在硅低至0.19%时,也反映了炉缸温度充沛、活跃。②9高炉平均入炉品位53.845%,较7炉54.42%下降0.575%。我们看到,虽然9炉铁水硅含量降低了0.1650%,但由于原燃料质量进一步下降,致使其入炉干焦比较7炉反而增加了平均约28kg/t,燃料比增加了约28kg/t(未考虑焦炭质量变化影响)。需要说明的是,这2次考察期间,2座高炉均炉况顺行,无设备故障和休、减风情况出现。③充分说明:在高炉设备、操作技术相对稳定时,影响技术经济指标值的主要决定因素还是原燃料质量。9、小结⑴高炉的多环布料技术、高风温使用、低硅冶炼等均值得我们认真学习。在高炉休风率方面,我们差距比较明显,更要认真总结经验,不断改进,努力降低休风率。⑵关于高炉原燃料方面,我们建议如下:①应尽可能树立以精料为基础的高炉炼铁精料方针。②公司在采购低品位、低价格的原料时,应考虑其合理的经济品位值,努力使高炉稳定生产,发挥出设备的最大潜能,创造出最好的经济效益。 技术处-9-10 上一页 [1] [2] [3]
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