浅析高速轧线风机噪音治理研究与实践 |
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旋转叶片连续地逐个掠过,就不断地产生压力脉动,造成气流很大的不均匀性,从而向周围辐射噪声。 旋流噪声是由于紊流边界层及其脱离引起气流压力脉动造成的,气流流经叶片界面产生分裂时,形成附面层及漩涡分裂脱离,而引起叶片上压力的脉动,辐射出一种非稳定的流动噪声。 2.2机械摩擦产生声源 风机在经过一段时间的运转后,会产生多种机械噪声:叶轮磨损不均匀或因风压导致零件的变形,使整个转子不平衡而产生的噪声;轴承在运行后由于磨损,与轴相互产生的噪声;由于安装不良或各零件联接松动而产生的噪声;叶轮高速旋转产生振动,导致机体某一部分共振而产生的噪声。 2.3 其他原因产生声源 因电机轴承本身精度不够产生的噪声、径向交变的电磁力激发的电磁噪声、换向器整流子碳刷摩擦导电环而产生的摩擦噪声、整流子的打击噪声、转子不平衡或电磁力轴向分量产生的轴向串动声、电机冷却风扇产生的空气动力噪声等。 3 治理技术探讨 针对上述状况及噪音产生原因,经结合国家对职业环保等方面要求,进行可行性分析,提出如下治理措施: 3.1壳体减振整改措施 在风机壳体上敷设高分子隔声毡,采用K13植物纤维喷涂,其特点有:材料质轻环保、内阻尼大、隔声性能强、减振效果好、超薄、柔软、拉伸强度大;阻燃、防潮、防蛀;厚度1.2mm,规格1.24m×10m。敷设该软材料,可降低2-3dB(A)。 3.2佳灵装置的整改措施 风机原有佳灵装置导板强度不够,采用双层2mm钢板中空15mm间隙,利用之间的筋板形成导板,由于板面较大,板壁较薄,当风力作用在导板上时,产生的噪声一部分反射至空间中,一部分穿透至导板内部,由于导板内部为空腔,噪声在内部经过无数反射后时噪声在内部叠加,使其噪声增大。在风力的作用下发生振动产生噪声。根据现场测量,结合现有导板厚度等关系,选定导板厚度为6mm。底部倒角便于气流顺畅的通过和导向,并在佳灵装置的三分之二高度以下的两侧均敷设高分子隔声毡。 3.3 在风道周围增设吸声材料罩 下风道处的进风口面积为1.235m2,风量为125000m3/h,风速为28.1m/s,下风道成喇叭口的形式,风速较上一页 [1] [2] [3] [4] 下一页 |
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