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浅析高速轧线风机噪音治理研究与实践           
浅析高速轧线风机噪音治理研究与实践
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高,对其管道壁进行强烈的撞击,使其管壁产生振动形成噪声,且上风口为矩形,当气体经过下风道的喇叭口流向上风道时,由于受到管壁对气流的阻止,产生强烈振动,也会形成噪声,因此在上、下风道管壁均需要敷设隔声毡,从而降低由于气体对管壁撞击所产生的噪声的影响。
  3.4 改善风冷线惰辊气流条件 论文联盟*
  现惰辊进风口宽度为55mm,出风口宽度为35mm,小于进风口,且无隔板将其管道内壁与风口隔开,导致在管内产生大量的涡旋气流,使其风压增大,排放不顺畅,风量损失严重。根据《通风设计手册》、《噪声与振动控制工程手册》及现场情况,设计该惰辊进风口宽度为60mm、长度为790mm(由于风机处的钢材不属于相变区域,故从降噪角度考虑以佳灵板的宽度开设进风口)与排气口开设长度相同,出风口边缘与进风口边缘11.6°的斜度并采用筋板将其管壁与风口隔离,使其气流不能进入腔内产生涡流,这时风阻和风压损失小且气流顺畅,根据计算公式:△P损=10§lpv2/(d02g),得出△P损=141.2Pa,P2=P1-P损得出P2=3558.8Pa,Q出=V2S得出,Q出=9943.8 m3/h,在原惰辊排风口排风量为7838.69 m3/h的基础上增加了26.85%的排气量。根据计算公式V=Q/S得出单个惰辊进气口风速为36.2m/s,排气口风速为23.4m/s,风速降低了12.8m/s,从而降低了排风口处由于风速所产生噪声的影响,同时也保证冷却风在惰辊开口处部产生涡流造成的噪声。其次,根据现场实际勘测及设计图纸查阅,现惰辊与导轮间的距离为13.7mm,单台风机排风口处共有11个惰辊和12个导论,故共有22个间隙,其面积为0.43703m2,根据改进后惰辊开口为60mm后,惰辊的进气口面积为0.5214m2,大于间隙面积,完全满足线材冷却量,且风口不会再形成涡流,噪声降低明显。
  3.5 其它方面措施
  在风机进风口面安装吸隔声墙,在墙体下部安装满足风机进气要求的通风消声器;在电机一面采取制作隔声门方式进行封闭处理;在风机顶部生产线甲板上安装吸声构件,降低风机噪声。
  4项目实施情况
  该项目于2010年4月实施,历经50天完成。
  5 取得的效益

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