原平台取样铲……上下一致,取样往往下多上少,不利均匀刮取的弊端,今年本人7月份又设计制作了3种16件如带斜度、下带凸沿,带筋的样铲,为确保取样上下截面的一致性及样本的代表性、为降低精粉品位差奠定了基础。
2.4:加大平台过程及时段抽查力度
为确保精粉检验的客观公正,防止弄虚作假,今年站着重强化过程的监管力度:站上加大了早晨、中午、傍晚3个非凡时段的抽查力度;质检及烧结物采三方加强了平台时段3次/周的抽查结算力度;尤其站上加强上垛卸车后的异常抽查力度,发现粒度、颜色、水分异常及弄虚作假现象,三方到场,十点以上采样单车处理。平台发现精粉粗细、干湿、颜色差异等异常料加大了单车进行上下层、车箱前后、对比取样分析力度,杜绝了伪劣原料进厂;针对公司冬储及进料时间多次延长(如24小时进料、早5:00-晚8:00进料),站上合理调配并坚持天天留守治理人员值班监督,加大了冬储时期早、中午、傍晚及夜间时段抽查力度,严把进厂质量关口。
2.5:积极发挥铁品位分析的指导作用,进厂检验提前预知并预控
针对今年户多料杂的现实,站上先后多次修订并开发出28户精粉供户的铁品位快速分析曲线,加强了对新供户一律实行3-5车样板车抽查制、分层分装、埋雷等异常料内在质量变化,首先做快tte、s、sio2快速分析与监控,对正常检验起到积极的指导作用,检验如同安全工作一样做到预知预控。
2.6:强化精粉水分样本治理与检测比对工作
为减少精粉水分的散失,取样环节新改革采取“样桶加盖并加套塑料袋新举措,缩分环节禁开电扇、 并增加保留水分各环节底样以备查” , 强化天天手工与仪器30%的比对力度。利用6月上旬停料机会, 认真开展了240组a/b仪器校验及与手工水分、国标法的比对工作,从而确保了精粉水分及测定的准确性。水分测定人员治理由以往的固定3个班长操作,为目前的8人掷筛子随机确定,杜绝了人为因素的影响。
2.7:健全各项台帐,利用统计技术指导检验工作
为强化基础数据治理及发挥统计技术作用,今年站上健全并新增以下5项基础治理台帐:精粉全分析电子台帐、水分仪测定与手工比对台帐、铁品位分析与化验分析台帐、精粉平台与垛检台帐、每月进厂与烧结使用品位差对比台帐,并利用统计技术绘制出直方图或折线图,从中查找品位或各类误差波动的规律,以指导检验工作、不断改革取样方法,从而为降低品位差奠定了基础。
2.8:实施岗位整合治理,杜绝人为因素影响
为最大限度降低人为因素的影响,04年5月起对精粉岗位人员进行了整合治理,改革―以往的 “精粉平台的9人分3班专取平台样、班长专做水;垛样6人两个班专取垛样火车样,专制平台结算样本”的弊端,改革为“将上述5个班组整合一起治理 ,分两个大班组,8保6上白班,2人上夜班,从取制样、1次缩分测水、2次缩分、测粒度、制结算样等均采取打筛子随机确定的新的人事治理制度”,杜绝了人为因素的影响及弄虚作假行为的发生。
2.9:采取激励措施,奖罚并重,提高员工的责任心
为提高平台员工的责任心,本人改革以往注重对职工操作的过程、行为、出差从严治理与考核的治理弊端,今年大胆改革采取激励措施,奖罚并重的原则,对行之有效的好的建议、取制样方法小革小改、异常料质量把关、成绩突出者进行单项奖励,出差进行考核,做到制度目前人人平等,每月全站会公开各项考核,从而提高了职工的积极性与责任心。
取得效果――由于措施到位,创新工作,04年尽管户多料杂(天天16-21多户,进货量天天近万吨),带领原料站齐心合力共检验各种进厂原料356.9万吨,其中精粉248.3万吨,进厂与烧结使用的品位差降为0.016%,再创历史新低。对各类夹杂明水扣吨885.3吨,尤其对精粉分层分装埋雷伪料实施单车惩罚893车次,退伪料53车次,为公司创效数百万元。站内部早、午、傍晚时段及三方平台时段抽查结算247车,底样抽查536次,制样量6588个,比去年增加2200多组,检验工作再创新台阶,较好地履行了把关职责。
3:采取九项举措……严把进厂废钢质量关
随着公司机构改革,废钢检验业务自04.4月份并归原料站以来,为搞好废钢检验工作,本人从强化制度抓起,依据进厂废钢检验标准起草了“进厂废钢检验规程”、“进厂废钢检验治理办法及检验程序”。并且根据岗位检验特点,出台了“废钢检验内部抽查与考核8条制度加以试运行”,使废钢检验做到有法可依、有章可循,违法必究;为了使废钢检验更具代表性,在部长组织下本人先后到天铁、安钢等单位进行对标学习,博采众长,使废钢检验制度更具科学性、操作性;为了能让职工们真正把握检验标准,同协作单位运输部一起,本人主讲举办了“废钢检验培训班”,并到废钢检验现场进行模拟检验;检验方法采取了“眼看心估”目测法,质检运输物采三方全程监督、签字确认,背靠背各自判别打分,然后求“均值法”,以达到公正检验,最大限度地减少了人为因素的影响;对于明显的加砂夹杂或大量的铸件、轻薄料等,采取“跟车过磅实地称量”,进行公正扣吨;对危险易爆品、密闭容器等,用红漆做好标记,指挥外工进行切割,以防止冶炼过程发生爆炸;由于进厂废钢品种繁杂,不易识别,本人积累了20多组非凡的彩照,(如密闭容器、铁锅件、机加件、轻料、薄料、重废件、超长件、油件、减速箱、有色件等),使抽象的标准转变为看得见、摸得着的实物的标本图片,方便了职工的检验; 为进一步确保废钢检验的公正性,采取对一些常见的非标准料挑拣,并实地称量,用红漆加以标注,作为“样本参照物”放在场地,其它类比采用“多增少减”公正扣吨。
效果――通过以上措施的逐步落实,04年带领全站共检验进厂废钢2870车次,67635余吨,共检出各类不合格料6537.2t,其中仅扣泥沙杂物就889吨,仅此一项把关增效数十万元,较好地履行了把关职能,为公司从源头降耗增
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