简论微油点火煤粉燃烧技术改造及应用 |
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论文摘要:通过对浑江发电公司两台670T/h锅炉微油点火煤粉燃烧技术改造及应用的论述,指出了微油点火煤粉燃烧器系统组成、设备构造、工作原理、节油原理以及取得的节油效果,对于火力发电厂同类型锅炉机组燃烧器改造及节省燃油工作具有借鉴指导意义。 论文关键词:微油;燃烧技术;燃烧器 一、原燃烧器设计情况 浑江发电公司两台670T/h锅炉(5号炉、6号炉)均为哈尔滨锅炉厂生产的中间仓储式热风送粉煤粉锅炉。5号炉原设计为四角切圆布置16只直流式煤粉燃烧器;6号炉原设计为四角切圆布置上两层为直流式煤粉燃烧器,下两层为双通道煤粉燃烧器。 5、6号炉各角四层燃烧器中间设计了蒸汽雾化重油点火油枪(每台炉4只重油点火油枪)。 锅炉设计煤种为浑江地区混煤。煤质设计值为:灰份:40.67%,挥发份:22.14%,低位发热量:16492kj/kg(3945大卡/kg)。从设计值可以看出,浑江发电公司燃用的煤质较劣,而实际运行中,燃用的煤种变化很大,煤质更差,远远低于设计值。特别是2004年四季度以来,由于煤炭市场紧缺,燃用的煤质偏离设计值甚远,实际燃用煤质经常在下列范围:灰份52%以上,挥发份14%以下,低位发热量13000kj/kg以下。由此带来的后果是,锅炉燃烧稳定性差,耗油量增加,灭火事件多发。 二、燃烧器改造情况 为了稳定燃烧,降低耗油量,减少锅炉灭火事件,浑江发电公司对5、6号炉燃烧器进行了多次改造。WWw.yBASK.com 5号炉原设计为四角切圆布置16只直流式煤粉燃烧器。2001年10月,将原设计的16只直流式煤粉燃烧器均改造为左右型浓淡煤粉燃烧器。 6号炉原设计为四角切圆布置上两层为直流式煤粉燃烧器,下两层为双通道煤粉燃烧器。2002年7月将原有的燃烧器改造成上三层为左右型浓淡煤粉烧器,下一层为直流式煤粉燃烧器。 改造成左右型浓淡煤粉燃烧器后,结果很不理想,一是对煤种适应性较差,燃烧惰性大,当灰份高于50%,挥发份低于13%时,燃烧稳定性较差,经常需要投油稳燃;二是过热器及再热器管壁超温严重。
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