130t/h燃气锅炉燃烧器烧损的原因及预防 |
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2.1.1运行人员应及时掌握煤气压力及质量变化情况,根据煤气成分分析报告,结合炉膛内含氧量值变化,相应调整好引送风机挡板的开度,保证煤气与热风配比在最佳范围; 2.1.2锅炉运行人员应经常观察煤气的着火情况,及时调整二次风门的大小,必要时改层操为角操,控制煤气的着火距离离燃烧器出口约100~200 mm,降低火焰对燃烧器喷口的损伤; 2.1.3运行人员在高低负荷工况变化时,都应调整好炉内负压燃烧,调整好煤气、热风配比, 保证炉膛火焰不偏斜的同时协调好各层煤气开度,采用宝塔式燃烧法将火焰中心下移,降低炉膛出口温度在800℃以下。 2.2车间通过查阅资料,改善燃烧器材质。对燃气锅炉燃烧器,设计时选择优质合金钢材料,增加防磨耐热性能。对旋流叶片采用耐高温不锈钢材质,杜绝了因旋流叶片烧损脱落造成的燃烧器喷口变形损坏的现象。 2.3严格按照图纸要求调整燃烧器安装尺寸,确保炉膛设计切圆正确 车间管理技术人员利用停炉机会,对燃烧器的安装角度进行了严格校验,并进行了重新调整,确保炉膛内火焰切圆燃烧。调整后切圆示意图见图一,具体调整后的数据如表1所示: 由表中数据可以看出,燃烧器调整后与设计值的误差率均控制在2%以内,符合设计要求。 通过一年的实践证明,锅炉的各项燃烧参数有了较为明显的好转,具体数据如表2所示: 车间利用停炉机会对燃烧器进行检查,发现燃烧器完好无损,彻底消除了频繁烧损的现象,锅炉各运行参数得到了明显优化,锅炉燃耗、热效率等均得到了明显提高,保障了锅炉长周期的稳定运行。
3.结束语 燃烧器烧损现象不是短时间造成的,而是通过长时间的恶性因素循环叠加引起的。保持燃烧器长周期的稳定运行,运行人员必须从日常的操作入手,勤调整,多分析,究根源,多实践,不断提升自身业务素质,并积极与检修人员配合,共同实现锅炉安全稳定运行。 参考文献: [1] 奚士光,吴味隆等.锅炉及锅炉房设备[M].北京: 中国建筑出版社,1995. [2] 韩昭沧.燃料及燃烧学[M].北京: 冶金工业出版社, 1994.
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