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对锅炉爆管事故的分析和处理           
对锅炉爆管事故的分析和处理
【摘 要】通过对一台发生爆管锅炉割管的检验,认为该凝渣管爆管是由于下降管设计不合理,上升管、下降管截面比偏离设计要求,后墙水冷壁管受热强,弯头数量多,局部阻力过大,造成管子内部完全汽化,形成自由水面,导致传热恶化管子发生过热、变形和热疲劳裂纹,造成管子开裂失效,对此,提出技术改造措施。
  【关键词】锅炉 分析 处理
  
  一、事故的概况及经过
  
  2005年,本市某工厂,一台SHL20—1.25-AII型蒸汽锅炉炉膛水冷壁管发生爆管事故。受该厂邀请,我单位派员到事故现场进行了事故调查分析。锅炉的技术规范如下:额定蒸发量20吨/时,额定蒸汽压力:l.25Mpa,额定蒸汽温度194℃,(饱和)给水温度60℃,燃烧方式链条炉排层燃。
  该工厂于1984年安装了由北京某锅炉厂制造的2台SHL20—1.25-All型锅炉,投产20多年来,这2台锅炉在炉膛出口烟窗部位的第一排凝渣管(共18根管)处,经常因变形逃漏、爆管而频繁进行检修。通常每三年要彻底进行大修一次。特别是在2005年年初一号锅炉大修时,更换了由有资质的正规锅炉制造厂制造且经检验合格的全部受热面管子,但运行了半年突然发生爆管。爆管部位导锅炉后墙炉膛出烟窗的隔火墙数起的第10号管。该根管的迎火面有一横向55毫米、宽35毫米、高I0毫米的鼓疱,鼓疱的顶点裂开一横向长40毫米、宽2毫米的裂口。在爆破口处附近的500毫米管段内,还有五处小鼓包,迎火面有三个,背火面有两个。这些鼓疱都是横向的,长70—80毫米、宽15毫米,高5-6毫米,外观很象弯管时的波浪度。此外,第一排凝渣管的其余15根管全部在同一管段部位向后方弯曲变形,个别管也有小的鼓疱,过热变形管段长约2米,最大弯曲度为295毫米,这部分管段的管径
  由直径70毫米,不同程度胀粗达直径74-直径77.5毫米。
  
  二、事故原因分析
  
  经割管检查,管壁有不同程度的变薄,内壁也有过烧的颜色,凡是变薄处呈灰黑色与酸洗后相似,其余管壁还有些氧化铁类附着物,附着物上有片状白色盐类。对爆管采样进行金相和机械性能试验,金相组织为珠光体加铁素体,并有轻微过烧、机械性能比正常降低20%左右。根据现场情况,我们对改锅炉进行了全面检查和分析,认为造成管子过热,发生变形、爆管的原因主要是:
  1.循环回路设计不合理,受热面得不到充分的冷却
  该锅炉左右炉膛水冷壁的受热面都是上锅筒引出的下降管供水,通过考试合格的锅炉操作人员,不了解排污的具体规定,对排污的操作也不很熟练,在内部检查时发现,集箱内部的沉积物高度超过集箱内直径的三分之一,由于沉积物的存在,缩小了集箱的流通截面积,严重影响水冷壁管子的供水。
  
  三、处理措施
  
  1.把集箱加长,从土锅筒冷水区两侧炉墙外引出下降管。
  2.加大下降管管直径,由原来的Φ89增加到Φ108,下降管与上升管的截面比有原来的19%增加到29.5%,接近与正常设计的常规数据。
  3.全面更换后墙水冷壁,把弯管直径由原来的R160增加到R300,降低了水冷壁管的局部阻力。
  4.后拱管上部分采取耐火涂层保护,降低了后墙管的受热面积,避免内部因吸热量大完全汽化。
  5.把排污管由单侧设置改为双侧设置,在集箱内设置了排污吸管,按照内部装置实际的规定,对吸污管的开孔进行了详细的计算,且把排污管径加大到Dn40,全部采用串联的排污阀。
  6.建立锅炉操作的各项管理制度,全面使用经过正规培训的有操作经验的锅炉司炉人员,避免因操作失误造成事故隐患。

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