| 网站首页 | 范文 | 演讲致词 | 汇报体会 | 总结报告 | 公文方案 | 领导讲话 | 党建工会 | 论文 | 文档 | 
您现在的位置: 范文大全网 >> 论文 >> 工科论文 >> 材料工程学 >> 正文 用户登录 新用户注册
DH-800轮辋对焊机闷焊与提高生产效率的研究           
DH-800轮辋对焊机闷焊与提高生产效率的研究
率,必须解决轮辋闷焊和工件夹紧及松夹时间过长问题。
  
  二、轮辋对焊机闷焊及生产效率低的分析与研究
  
  (一)闷焊问题的分析与技改方案
  在每个工作周期里,焊机执行烧化而接通焊接变压器前,必须先执行轮辋的焊接端面分开,使动板和不动板的上下钳口所夹紧的轮辋两边缘拉开适当距离。否则,会造成焊接端面短路发生闷焊。
  焊接端面的分开靠凸轮驱动来实现,凸块旋转一周即一个工作周期。凸轮在原始位置时,应使动板连杆上的滚子落在凸轮的凸块上,这样当轮辋被夹紧开始工作时,滚子从凸块上落下,动板向后移动一点,将夹紧的轮辋两边缘拉开一定距离后再接通变压器,凸轮继续转动,动板开始向前移,开始烧化过程。因此,确保接通变压器前先分开焊接端面,实质上是处理好对凸轮初始位置的定位,使每个工作周期初始时滚子均落到凸轮凸块上。
  焊机原控制系统在电机惯性停车前处于最高转速。系统在此时突然断电,凸轮在惯性作用下将保持原运动状态,仅靠阻力消耗来停车,速度越高就越难停下。不同工件产生的阻力存在差异,加上机床工作环境因素恶劣(如灰尘大),导轨上常粘上粉尘,阻力不稳定。因此难以确保凸轮在每个工作周期结束均停在原位,即难以确保滚子在每个工作周期结束均停在凸轮凸块上。出现闷焊的主要原因是在工作周期结束时,连杆滚子没有落在凸块上。这是由于此时凸轮转速过快,连杆滚子来不及回位造成的。因此将凸轮的角速度曲线改变为图1所示。


  该对焊机电机的变速是通过VVVF变频器来实现的,根据闪光对焊工艺参数,预先调节变频器控制电机转速控制烧化速度,闪光对焊过程由接近开关控制,若接近开关工作,PLC接收到信号并发出相应指令控制系统工作[2]。
  控制系统改造如图2、图3所示。在变频器内增选一个低频率(7HZ),即把cd13设置为7HZ(其在变频器上为3DF挡)。在PC的OUTPUT端加装一继电器KA4,由0603控制。当凸轮旋转碰到接近开关Ⅱ(0005)时,主电机不是马上断电,输入继电器0005得电工作,其常开接点闭合,驱动输出继电器0603及时间继电器TIM09,输出继电器0603得电并自锁。使继电器KA4吸合,KA4驱动变频器的3DF挡工作。变频器向主电机提供7HZ的低频电源,使主电机由顶锻时的高速度ω2变为极低的速度ω3,如

上一页  [1] [2] [3] 下一页

  • 上一个论文:

  • 下一个论文:
  • 推荐文章
    浅析基于GARCH-VaR模型的股指
    论析计算机网络应用课程中的
    浅析ZG7-8STD井边漏边钻钻井
    望峰岗矿井-817m水平中央泵房
    论DHPLC技术在基因突变
    LJH-01A油罐自动切水
    50-80年代“台湾经验”
    DHS内固定治疗老年人股骨粗隆
    慢性阻塞性肺疾病患者血清IL
    慢性阻塞性肺疾病患者血清IL