DH-800轮辋对焊机闷焊与提高生产效率的研究 |
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率,必须解决轮辋闷焊和工件夹紧及松夹时间过长问题。 二、轮辋对焊机闷焊及生产效率低的分析与研究 (一)闷焊问题的分析与技改方案 在每个工作周期里,焊机执行烧化而接通焊接变压器前,必须先执行轮辋的焊接端面分开,使动板和不动板的上下钳口所夹紧的轮辋两边缘拉开适当距离。否则,会造成焊接端面短路发生闷焊。 焊接端面的分开靠凸轮驱动来实现,凸块旋转一周即一个工作周期。凸轮在原始位置时,应使动板连杆上的滚子落在凸轮的凸块上,这样当轮辋被夹紧开始工作时,滚子从凸块上落下,动板向后移动一点,将夹紧的轮辋两边缘拉开一定距离后再接通变压器,凸轮继续转动,动板开始向前移,开始烧化过程。因此,确保接通变压器前先分开焊接端面,实质上是处理好对凸轮初始位置的定位,使每个工作周期初始时滚子均落到凸轮凸块上。 焊机原控制系统在电机惯性停车前处于最高转速。系统在此时突然断电,凸轮在惯性作用下将保持原运动状态,仅靠阻力消耗来停车,速度越高就越难停下。不同工件产生的阻力存在差异,加上机床工作环境因素恶劣(如灰尘大),导轨上常粘上粉尘,阻力不稳定。因此难以确保凸轮在每个工作周期结束均停在原位,即难以确保滚子在每个工作周期结束均停在凸轮凸块上。出现闷焊的主要原因是在工作周期结束时,连杆滚子没有落在凸块上。这是由于此时凸轮转速过快,连杆滚子来不及回位造成的。因此将凸轮的角速度曲线改变为图1所示。 该对焊机电机的变速是通过VVVF变频器来实现的,根据闪光对焊工艺参数,预先调节变频器控制电机转速控制烧化速度,闪光对焊过程由接近开关控制,若接近开关工作,PLC接收到信号并发出相应指令控制系统工作[2]。 控制系统改造如图2、图3所示。在变频器内增选一个低频率(7HZ),即把cd13设置为7HZ(其在变频器上为3DF挡)。在PC的OUTPUT端加装一继电器KA4,由0603控制。当凸轮旋转碰到接近开关Ⅱ(0005)时,主电机不是马上断电,输入继电器0005得电工作,其常开接点闭合,驱动输出继电器0603及时间继电器TIM09,输出继电器0603得电并自锁。使继电器KA4吸合,KA4驱动变频器的3DF挡工作。变频器向主电机提供7HZ的低频电源,使主电机由顶锻时的高速度ω2变为极低的速度ω3,如上一页 [1] [2] [3] 下一页 |
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